切削液集中供液凈化系統(tǒng)能提高生產(chǎn)效率,切削液質(zhì)量長期穩(wěn)定,了切削磨削加工的需要。此外,也降低了諸多的成本,改善車間工作環(huán)境,并且從另一角度,減少了污水對環(huán)境的污染,變廢為寶,降低了污水的排放量,為環(huán)保做出了重大貢獻。
切削液切削液集中供液凈化系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定性好,可減少切削液更換頻率,降低工作人員工作量,延長加工中心設(shè)備使用壽命等。所以對于大型機械加工廠,推薦采用切削液集中供液凈化系統(tǒng)。
集中供液的切削液,每完成一次加工作用后,立即進入系統(tǒng)進行處理,去除各種雜物并指標修正后,恢復(fù)到新配件液的性能去供液,以此實現(xiàn)不更換循環(huán),使切削液的利用率達到或超過95%或以上。集中供給系統(tǒng)是相對單機系統(tǒng)而言的,切削液使用集中供給系統(tǒng),把車間內(nèi)加工用到的切削液集中倒入一個大水池里面,通過液槽的輸送把切削液運輸?shù)礁鱾€機床設(shè)備上。使用集中供液系統(tǒng),切削液可以集中起來,定期對大水池里面的切削液進行抽樣檢測,便于檢測其ph值,使用濃度,以及有沒有的情況。省去了以臺一臺單機系統(tǒng)切削液檢測的工序。
通過采取有效的切削液集中供液凈化系統(tǒng)方案能夠大大延長切削液的使用壽命(凈化后不需更換切削液,濃度降低后添加原液即可)。切削液管理的要目標是采取有效的管理監(jiān)測維護和再利用措施,保持制劑的品質(zhì)和性能.
集中供液凈化系統(tǒng)配備自動配液組件用于系統(tǒng)加液和補液。為確保系統(tǒng)乳化液的質(zhì)量,避免人工配置乳化液造成的乳化液濃度不一,有效延長乳化液的使用壽命,在乳化液過濾系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置乳化液濃度自動配置站。自動配置站由油箱、自動混液管、供液原水管路等幾部分組成。配液中心的工作介質(zhì)是新鮮工業(yè)原水,取自新鮮水箱,油箱由中心油庫供給可混水冷卻潤滑劑??苫焖鋮s潤滑劑不得進入新鮮輸水管。在初始配置時,需從檢查口取樣測試配置濃度,不斷調(diào)整混液管上部的調(diào)整螺釘,直到得到合適的濃度然后關(guān)閉檢測口,打開配液口,開始自動加液。
集中供液系統(tǒng)的好處:
1.經(jīng)濟上為企業(yè)減少30-40%的支出。
2.集中供液系統(tǒng)配備自動配液功能,提高配液準確性,降低了人工操作失誤帶來的風(fēng)險。
3.集中供液系統(tǒng)配備切削液凈化功能,每天可以對使用中的切削液進行凈化達到新液的效果,對加工件光潔度有,降低磨損,生產(chǎn)車間無異味。
4.集中供液系統(tǒng)的殺功能和自動恒溫功能切削液不易變質(zhì),降低由于切削液變質(zhì)而換液的風(fēng)險。未使用集中供液系統(tǒng)前每年發(fā)生切削液變質(zhì)的機率為2-3次,使用集中供液系統(tǒng)運行一年未發(fā)生過切削液變質(zhì)事故。
5.未使用集中供液系統(tǒng)前為了防止切削液變質(zhì),特別是高溫天氣需要往切削液里添加大的劑,劑對員工皮膚會造成傷害。
6.未使用集中供液系統(tǒng)前,每天添加切削和機床換液需要人力為每臺機床加液,勞動強度大,作業(yè)時間長,降低機床開機時間,從而降低生產(chǎn)效率。
7.使用集中供液系統(tǒng)為200機床加滿液只需1小時,人工作業(yè)需要3-5人操作1-2天。
8.使用集中供液系統(tǒng)后,更環(huán)保,廢水處理壓力比未配置集中供液下降80%。
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